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華立解析壓力變送器輸出故障及信號(hào)不穩(wěn)的原因
關(guān)鍵字:壓力變送器,變送器 日期:2012-7-20 8:22:33
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壓力變送器是我公司根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)要求研制開發(fā)的新產(chǎn)品,可脫離手操器,通過按鍵方式實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)組態(tài)、調(diào)零等操作。我公司技術(shù)人員在對(duì)壓力變送器信號(hào)輸出故障的原因做出以下分析:
先檢查壓力接口是否漏氣或者被堵住,如確認(rèn)不是,檢查接線方式,如果接線無誤再檢查電源,如電源正常再察看傳感器零位是否有輸出,或者進(jìn)行簡(jiǎn)單加壓看輸出是否變化,有變化證明傳感器沒有損傷,如果無變化傳感器即已經(jīng)損傷。出現(xiàn)此類情況的其他原因還可能是儀表?yè)p壞,或整個(gè)系統(tǒng)的其他環(huán)節(jié)的問題。加壓變送器輸出不變化,再加壓變送器輸出突然變化,泄壓變送器零位回不去。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因極大可能是由于壓力傳感器密封圈引起,一般是因?yàn)槊芊馊σ?guī)格原因(太軟或太厚),傳感器擰緊時(shí),密封圈被壓縮到傳感器引壓口里面堵塞傳感器,加壓時(shí)壓力介質(zhì)進(jìn)不去,但壓力很大時(shí)突然沖開密封圈,壓力傳感器受到壓力而變化,而壓力再次降低時(shí),密封圈又回位堵住引壓口,殘存的壓力釋放不出,因此傳感器零位又下不來。排除此原因的最佳方法是將傳感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更換密封圈再試。
在對(duì)壓力邊送器的檢測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)安裝指導(dǎo)的經(jīng)驗(yàn)中,壓力邊送器輸出信號(hào)不穩(wěn)定的原因主要有以下十點(diǎn):
1、傳感器接線不牢。
2、壓力源本身是一個(gè)不穩(wěn)定的壓力。
3、儀表或壓力傳感器抗干擾能力不強(qiáng)。
4、傳感器本身振動(dòng)很厲害。
5、傳感器故障變送器接電無輸出可能的原因有。
6、接錯(cuò)線(儀表和傳感器都要檢查)。
7、儀表?yè)p壞或儀表不匹配。
8、導(dǎo)線本身的斷路或短路。
9、電源無輸出或電源不匹配。
10、傳感器損壞變送器與指針式壓力表對(duì)照偏差大首先,出現(xiàn)偏差是正常的現(xiàn)象其次,確認(rèn)正常的偏差范圍確認(rèn)正常誤差范圍的方法:計(jì)算出壓力表的誤差值例如:壓力表量程為30bar,精度1.5%,最小刻度為0.2bar正常的誤差為:30bar*1.5%+ 0.2*0.5 (視覺誤差) =0. 55bar壓力變送器的誤差值。例如,壓力傳感器量程為20bar,精度0.5%,儀表精度為0.2%,正常的誤差為:20bar*0.5%+20bar*0.2%=0.18bar整體對(duì)照時(shí)出現(xiàn)的可能性誤差范圍以大誤差值的設(shè)備的誤差范圍為準(zhǔn)。以上例來說,傳感器與變送器偏差值在0.55bar內(nèi)可視為正常,如果偏差非常大,應(yīng)使用高精度儀表(至少此儀表高于壓力表和傳感器)進(jìn)行參照。微差壓變送器安裝位置對(duì)零位輸出的影響微差壓變送器由于其測(cè)量范圍很小,變送器中傳感元件的自重即會(huì)影響到微差壓變送器的輸出,因此在安裝微差壓變送器出現(xiàn)的零位變化情況屬正常情況。安裝時(shí)應(yīng)使變送器的壓力敏感件軸向垂直于重力方向,如果安裝條件限制,則應(yīng)安裝固定后調(diào)整變送器零位到標(biāo)準(zhǔn)值。
本公司生產(chǎn)的壓力變送器抗沖擊、抗過載能力強(qiáng),過壓可達(dá)量程的數(shù)倍,甚至用硬物直接敲打測(cè)量元件也不會(huì)致使其損壞,且對(duì)測(cè)量精度毫無影響。溫度漂移小,由于取消了壓力測(cè)量元件中的中介液,因而傳感器不僅獲得了很高的測(cè)量精度,且受溫度梯度影響極小。產(chǎn)品穩(wěn)定性高,每年優(yōu)于0.1%滿量程,這個(gè)技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到智能型壓力儀表水平。溫度漂移小,由于取消了壓力測(cè)量元件中的中介液,因而傳感器不僅獲得了很高的測(cè)量精度,并且受溫度梯度影響極小。適用范圍廣、可任意位置安裝、安裝維護(hù)方便。
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